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明码标价:废品是放错地方的资源
  • 时间:2022-02-23
  • 编辑:田庆伟
  • ——潘二矿推行自制加工要素市场建设调查

    王庆斌是煤业公司潘二矿物资管理科装卸班的一名装卸工,刚开了工资的他,脸上洋溢着幸福的笑容,工作劲头也更足了。就在上个月,他利用下班时间,在自制加工厂共加工500多根封孔管,按照内部市场化明码标价,比同岗位的职工多了近2000元。


    自集团公司全面推行内部市场化以来,潘二矿不断摸索降本增效新途径,以企业降本、职工受益为目的,通过建设自制加工基地,鼓励职工利用业余时间对矿选定的旧料进行加工,既节约了成本,又为职工创了收。


    建立自制加工基地

    ——让“下岗”废品再“上岗”


    在潘二矿内部市场化建设之初,受限于没有规范的自制加工和废旧物资分拣场地和设备,导致自制加工品种单一、旧料复用品种少、回收复用率不高,面临修旧利废和自制加工效率低效益差等诸多弊端。为突破这一困境,该矿在2021年2月新建了自制加工基地。


    走进自制加工基地,记者的目光立刻就被挂在顶部的大幅标语所吸引,“人人都是经营者,岗岗都是效益源”几个大字十分醒目,在各自的加工区域里,工作人员们按照各自分工,忙而有序地进行着工作。正在这里指导工作的潘二矿企业管理科高级主管陈俊忠告诉记者,“自制加工基地有4700多平方米,目前有三十几位职工,主要利用废旧物资自制加工一些金属支护品、钢轨钢管、皮带机部件及护栏、木材改制、混凝土制品等,涉及8大类、62个品种的材料。”


    一堆弯曲变形的废旧锚杆如何利用?在该矿的锚杆加工车间给出了答案。“我们对巷道内弯曲变形的废旧锚杆进行回收,利用锚杆调直机装置,改制成吊挂锚杆,验收合格后再复用。去年11月份我们整形1.2米的废旧锚杆1420根,每根锚杆成品价50元,除去人工费用、材料费、奖励职工回收费后可节约生产成本56800元。”陈俊忠给记者算了一笔经济账。


    该矿在修旧利废上对标挖潜,坚持“废变宝”“长变短”“弯变直”“坏变好”“旧变新”的原则,最大程度实现物尽其能、材尽所用,变废为宝。“我们通过对废旧物资进行回收、加工、再利用,让废旧材料、设备配件‘起死回生’”,最大限度地发现利用废旧材料的‘剩余价值’,减少新材料投入,降低成本,努力实现了经济效益最大化。”陈俊忠表示,“去年全矿回收材料17727万元,复用材料15476万元,自制加工材料4730万元,真正实现了吃干榨净、物尽其用。”


    丰富自制加工产品

    ——让废旧物资成为“香饽饽”


    加工一条皮钢带6元,整形一件H架8.4元,加工一件C型管子钩14元,加工一件皮带机过桥60元……            


    379种自制加工产品,明码标价。在该矿的自制加工厂地,职工们大搞修旧利废、降本增效,大家干劲十足、热情高涨。


    走进该矿废旧物资周转库,映入眼帘的是一摞摞刚加工好的封孔注浆管路,废轨道改制成的工字钢,整修过的旧皮带、旧锚杆、旧U型卡……一旁的该矿物资管理科副科长侯纯刚告诉记者,“这些都是从井下回收的,过去被当成废品,堆放在仓库里无人问津。如今,随着内部市场化工作的开展,这些‘废品’也成了‘香饽饽’”。


    该矿通过在新建的自制加工基地和旧料周转库推行内部市场化,形成井下回收、地面分拣、加工维修改制、旧料超市集中发放、集中精准激励考核一站式体系。同时,在相关部门的帮助协调下,利用现有场地和设备条件,为煤业公司所属各矿自制加工封孔管,并出售给兄弟矿井,真正为矿井创了收。


    通过建设自制加工要素市场,旧料改制已经形成了集中化、规模化、规范化,大大提高了旧料的复用率,为企业创造了巨大效益。“2021年,两井新增加修旧利废、加工改制各类原件价值4500万元,职工利用业余时间加工各类封孔管57000根,其中为兄弟矿井加工33000根,维修改制6000余件,价值达100多万元。”侯纯刚表示。


    只有放错位置、用错地方的物品,没有真正的废品。该矿利用自制加工基地,榨干每份物资的剩余价值,赋予废旧物资新的“生命”,按照同功能替代、换位使用、拆解再用和改制加工的办法,采取不同的方式,使废旧物资再次投入生产循环中,做到物尽其用。


    精打细算巧加工

    ——让人人都成为“效益源”


    作为一个开采30多年的老矿井,发展后劲不足,产量、效益、规模有限,新形势下如何充分挖掘老矿潜力,为企业创造效益,为职工增加收入,实现企业效益最大化?这是摆在所有潘二矿职工面前的一道难题。


    “推行自制加工要素市场,加大精益化管理程度,让大家树立成本意识,‘精打细算’过日子,努力把每月降本增效控制在成本指标的范围之内,是激发矿井活力的重要手段。”陈俊忠表示。


    在潘二矿自制加工基地内,节约已经成为各项工作的新常态。省下的就是赚下的,能自制的不采购,能自修的不外修,不轻易丢掉一个零部件,物资管理科回收班的职工对井下回收上来的旧工字钢、旧锚杆、旧管子等物品进行整形改制,并根据加工物件的数量种类,按照内部市场化进行奖励。


    “这种方式很好,既激励了我们个体为矿井降本增效多作贡献,还增加了我们的收入。”王庆斌说道。目前,该矿已经形成井下回收、地面加工改制、二次重复使用的良好机制,真正实现了废旧物资的高效使用。


    不仅如此,该矿还充分发挥技术工人的专长,采取弯变直、长变短、坏变好、旧变新、大变小等各种举措,该修补“整容”的“整容”、该“动手术”的“动手术”,将有价值的配件进行修复再利用,有效降低了各类费用的支出,为矿井带来巨大效益。据统计,自该矿推行自制加工要素市场以来,产生直接效益达4800多万元,自制加工激励职工工资120多万元,个人最高增加工资收入5000多元。


    下一步,该矿将认真落实集团公司内部市场化建设工作任务要求,坚持“以市场为导向、以效益为中心”的管理思想,充分利用好自制加工这一要素市场,努力提高全员成本意识和创收意识,最终实现企业创效益、职工得实惠。


    记者手记:集团公司推行内部市场化以来,煤业公司潘二矿努力探索降本增效新途径,推行自制加工要素市场,让“下岗”废品再“上岗”,让废旧物资也可以成为“香饽饽”,既为企业创了效,又为职工增了资,真正体现按照创造价值分配,这一做法值得其他单位学习借鉴。


    虽然当前煤炭市场形势向好,企业效益较好,但是材料成本压力依旧很大,各单位务必“严防经营管理放松”,主动找差距补短板,深挖降本潜能,激发内生动力,吃干榨尽每一份物资的“剩余价值”,努力实现变废为宝、颗粒归仓,唯有“精打细算”过着紧日子,才能“油盐不断”过上好日子。(陈恩文)

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