淮河能源>>新闻动态
安装公司:减少岗位用工 降低安全风险
  • 时间:2025-07-18
  • 编辑:石鑫怡
  • 在顾桥矿1127(1)工作面拆除过程中,安装公司采用“坏损支架分级拆除工艺”,每小班节约用工3人次,40天的施工周期累计节省人工成本20.16万元,且改变了以往工人近距离操作,可能带来的安全风险。


    在顾桥矿1127(1)工作面拆除施工时,部分支架液压系统损坏严重,导致支架无法正常动作。拆除过程中还存在高压液体喷出伤人的风险,传统拆除工艺不仅施工效率低下,而且严重影响施工安全。


    面对这一困境,安装公司拆装三工区青年技术团队冯涛、米军等6名骨干成员组成攻关小组,深入现场调研,针对支架液压系统不同损坏程度,创新研发出一套分级处置的拆除工艺。


    “坏损支架分级拆除”工艺创新性地将遥控技术与传统拆除工艺相结合。首先采用遥控装置实现支架远程降架与自移,当遥控工艺无法满足施工需求时,通过远程单供管路串接技术进行远距离供液操作。对于更为复杂的工况,工程技术人员创新引入5T手拉葫芦辅助牵引,与远程供液同步作业。针对损坏的立柱,则研发出“逐根排查、定向拆卸”工艺,有效解决了因支架部件老化导致的销轴、压块拆除困难问题。该工艺形成了一套完整的递进式解决方案,实现了液压系统坏损支架安全高效拆除的技术突破,极大地提高了施工安全性,降低了职工贴身处理支架过程中的安全风险。


    与传统工艺相比,“坏损支架分级拆除工艺”成果中的“工况分级处置思维”和“人机分离操作模式”极具创新性,将传统依赖人工经验的拆除作业转变为标准化、流程化的技术方案。特别是远程单供管路串接和手拉葫芦辅助工艺,以较低的改造成本实现了较高安全保障。目前 “坏损支架分级拆除工艺”荣获了集团公司第三十九届青工“五小”竞赛三等奖。


    “新工艺让工人远离了危险作业环境,不仅保障了安全,还大大提高了工作效率。”拆装三工区党支部书记冯涛表示,目前技术团队正针对拆除工艺中立柱拆卸效率问题展开进一步研究,计划通过改良液压破碎装置来缩短施工周期,持续为煤矿安全生产贡献力量。(顾可欣)

     皖公网安备 34040302000304号