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西部煤电集团:以矿井“智变”促生产力“质变”
  • 时间:2024-08-09
  • 编辑:魏嘉佚
  • 通过智能化促进煤炭行业转型升级,既是现实需要也是重要战略需求。近年来,集团公司积极跟进数字化、信息化、智能化等先进技术发展趋势,大力推进数智赋能,顾桥矿、色连二矿入选第一批国家智能化示范煤矿名单,如今智能化已经成为了企业一张亮眼“名片”。


    在煤矿智能化建设重点由大规模建设向高质量提升转变的关键时期,西部煤电集团认真落实集团公司要求,充分发挥智能化建设基础优势,以数智赋能打造“六全”智慧企业,围绕“三个有利于”目标持续发力,努力做到“四个替代”,持续深化“五个以用”,全力推进智能化常态应用。


    近日,记者来到西部煤电集团及下属三对矿井,实地探访西部矿井如何以“智变”促进生产力“质变”跃升。


    破解瓶颈提效——“组合发力”解决采掘接替矛盾


    今年二季度,从色连二矿传来一个振奋人心的消息,该矿掘进一区施工的12411工作面胶带顺槽全月突破1116米大关,大幅刷新纪录。


    生产力缘何实现质的跃升?智能化装备的应用是关键,特别是横轴掘锚机+运锚机形成的作业线,起到了1+1>2的效果。这条作业线共6台自动钻臂,截割锚护轻松“拿捏”,一次成巷不在话下,同步实现了快速支护、高质量施工、低强度劳动。


    能实现1116米的优秀成绩,设备保障和劳动组织也很关键。“战士在前线打仗,本身装备精良、素质过硬,没子弹了有备用的枪,人累了替补跟上,效率自然能上去。”西部煤电集团安全监察部部长刘宏说出的比喻很形象。


    在距离色连二矿150多公里外的唐家会矿,智能掘进同样干得有声有色。该矿利用纵轴掘锚机,在集团公司独创分台阶施工法,7月份掘进月单进达到653米,较以前的260米左右提高了一倍有余,单班用工人数也从14人减到12人。


    为什么唐家会矿不采用横轴掘锚机?原来,唐家会矿地质条件与色连二矿不同,在准格尔旗是埋藏最深、地质条件较差的一批矿井。而横轴掘锚机两侧帮部支护距离迎头最少有2.8米,这对于煤层多以纵向裂隙发育的唐家会矿来说不太适用。


    有困难就想办法。该矿自2022年引进掘进新装备,利用纵轴掘锚机加上运锚机同步机械化作业,应用分台阶施工法施工,在保障进尺的同时,给职工提供一个低作业风险的环境。


    “以前人拿着压风管、水管、锚杆机等设备短兵相接,贴身肉搏,现在人站在1米多高的钻臂平台上作业,安全性大幅提高。”唐家会矿掘进资深主管苏刚高兴地说,“通过这几年智能化掘进工作面的建设,矿井掘进效率‘拉满’,至少近五年的采掘接替情况很乐观。”


    诚然,西部矿区采掘接替顺畅的一个原因是瓦斯灾害轻,而且相较于智能化采煤工作面,掘进在智能化的应用上还差了一些。谈起这些差距,刘宏直言不讳:“智能化的差距关键在于支护,这些精细化程度较高的步骤还需要人工完成。下一步,我们也将持续关注,实现掘进由机械化、自动化向智能化迈进。”


    智能生产减人——“六全”创建力促生产效率跃升


    “顺槽皮带准备启动,破碎机准备启动,转载机准备启动,请工作人员注意……”在位于唐家会矿调度集控中心的智能采掘中心,该矿综放队控制台司机隋莲彬正聚精会神操作采煤工作面设备。


    “通过智能化采煤建设,实现了地面远程操控采煤机、液压支架、运输机等设备,原本井下的控制台司机岗位‘挪’到了地面,以前一个生产班至少入井10人,现在不到6个人就能玩转采煤面。”该矿机电运输资深主管冀瑞说。


    今年,集团公司将唐家会矿定为“六全”智慧煤矿示范点,在智能化产能、装备、技术、管理、常态化应用等方面提出了明确要求和目标。


    “通过‘六全’智慧煤矿创建,矿井智能化水平不断提高,用人少了,安全和工效自然能提升。下一步,我们将重点开展数据治理,深入分析生产经营、风险隐患数据规律,洞察数据背后的含义,实现矿山数据深度融合、共享应用,实现生产力质的提升。”西部煤电集团生产技术部机电技术资深主管刘卫东表示。


    同在西部矿区的泊江海子矿在建设智能化工作面过程中另辟蹊径,建出了自己的特色。


    以往使用智能化设备,厂家来把设备装好,调试能用就万事大吉,好不好用全靠自己摸索,很多情况下职工根本用不惯。比如早期的自动跟机移架功能,会导致支架上浮煤过多,职工要花更多的时间和体力去清理,得不偿失。


    为了解决这一问题,该矿把职工手动实际操作的流程录下来,要求厂家以此为标准设置好自动跟机程序,解决了这一问题。“这样的‘私人订制’,职工们用起来顺手,从主观上更愿意使用智能化设备。增设这一功能后,很多其他矿井纷纷来学习,这也算我们开了这一技术的先河。”该矿采煤资深主管赵均自豪地说。


    建好更要用好——“五个以用”引领职工真学真干


    “我们到矿门口了,今天夜班分两组在地面集控中心和井下智能化工作面检查,请安排人员一同参加。”深夜12点,刘卫东带着有关部门工作人员,没打招呼就直接“杀”到了矿上。


    这次四不两直检查,目的就是看智能化是不是真在用。就查井下单班究竟有几个作业人员,采煤机记忆截割率、液压支架自动跟机率到底达到了多少。90分合格线以上,队长奖励5000,队伍奖励10万,没达标同等扣罚。


    为什么要动真格地检查,因为以前智能化在应用上存在问题。智能化建没建?建了。用没用?用了。有没有常态化地用?这里面或多或少会打折扣。


    深究没有做到智能化常态应用的原因,关键是设备不能适应井下实际环境,生产效率还不如老方法,如果不采取人工干预,智能化生产反而要耽误更多时间处理。


    有这些问题就是最大堵点,就一定要解决,如果放之任之,搞智能化就是花架子、浪费钱,而解决这个堵点的关键就是“五个以用”。目前,西部矿井智能化体系建设基本已经成型,可以说已经完成了以用促建这一阶段,当下的重点在于以用促用和以用促改。


    如何让职工主观上想用智能化设备?要让职工会用,也要让智能化设备好用。而采取严格的考核方式,就是用硬措施让职工学会用智能化设备。


    至于不好用的问题,在过程中不断总结,以用促改。比如采煤机记忆割煤初期容易出现问题,一遇到“边角碎料”三角煤,实际效果并不好,人工干预率太高,效率反而提不上去。


    就为了这件事,西部煤电集团多次在现场开会讨论,发现了采煤机存在的缺陷。在经过一系列验证后,与厂家一同对煤机程序进行优化,成功将采煤机记忆割煤的人工干预率下降到10%以下。


    而正是这样的创新,让应用智能化、发现问题、解决问题、提高效率形成了正向循环,达到了以用促学、以用促效的目的。


    当前,智能化在井下部分场景下已经得到了很好地应用,但距离真正实现智慧矿山还有不短的路要走。其中,对于数据的分析和治理是其中一个重点。


    “下一步,我们工作的关键是要将现有的自动化逐步提升到智能化,真正实现‘少人则安,无人则安’。刘卫东表示,“路虽远行则将至,事虽难作则必成,在集团公司数智赋能的引领下,这一天终将到来。”  (孙飞)


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