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煤层气公司:地面治理井开辟瓦斯治理新路径
  • 时间:2022-08-25 16:22:29
  • 来源:淮河能源报
  • 编辑:魏嘉佚
  • 近日,煤层气公司资源开发部高级主管叶敏感到自己干劲很足,因为就在前不久,集团公司首口地面瓦斯治理井——潘二1-1井成功产气点火,目前12口地面瓦斯治理井中已有3口井顺利产气,产气量保持上升趋势。地面瓦斯治理井作为瓦斯地面区域治理的先行试验,将为破解制约矿井可持续发展难题,实现A组煤安全高效开采奠定坚实基础。


    近年来,煤层气公司通过实施一批试验井、瓦斯治理井项目,深入开展煤层气打钻、压裂、排采等基础理论研究与尝试,完善瓦斯地面治理的技术创新体系,不断创造煤层气开采新纪录。一项项新技术的突破,为集团公司解决瓦斯治理难题开辟了新路径。


    之所以要尝试地面治理瓦斯的新模式,问题的源头在于淮南矿区资源赋存条件复杂,开发技术难度大,这也是当前集团公司煤层气产业发展面临的主要瓶颈。为了解决深部采场瓦斯治理难题,有效开发煤层气资源,煤层气公司率先实施“新谢-1L煤层气水平分段射孔压裂排采试验井”等6口煤层气开发试验井。


    通过4年的不断探索,煤层气公司在钻井、压裂等技术的应用上取得了一定效果,特别是13-1煤的压裂排采,让原始煤层的瓦斯压力由6.8兆帕降到2.2兆帕。“从试验井压裂排采效果来看,煤层气的开发利用能够对煤与瓦斯突出矿井的减突起到重要作用,为生产矿井采场接替、采区瓦斯治理提供重要支撑。”煤层气公司资深主管张国明表示。


    在潘谢1号井场,现场的施工人员正在查看井口设备运行情况。潘谢8煤1号井作为淮南矿区第一口把B组煤作为目的煤层的试验井,在压裂过程中,首次采用了煤层底板水平分段压裂技术,这一技术实现了大砂比、大液量、大规模的压裂工艺。“目前,我们的技术使单口井压裂液量已经达到了一万立方,单段一百立方砂量,压裂排采影响范围达到了半径65米,开创了淮南矿区煤层气开发新的技术方案。”叶敏表示。
    煤层气开发技术的成果不仅在压裂方面,经过6口试验井的不断探索实验,目前实现一千米以上水平段井眼成孔和出气已不再是难题。同时,水平井的钻研轨迹已经实现了精准控制,钻孔距离煤层的距离已经由最初的0-5m缩小至了0-1.5m,钻遇率达到85%以上,这一技术的实现大幅提高了瓦斯压裂的效果。


    当前,煤层气公司在钻井、压裂方面的技术有了一定进展,而在排采方面还有较大进步的空间。煤层气公司排采资深主管苏雷表示:“下一步,我们将针对每一口井的排采现状,制定针对性措施,主要是从井身工艺优选、排采制度调整和平稳放气这些方面开展具体工作,最终实现单井的平稳运行,保障每一口井都能顺利产气。”


    为确保该井进一步科学合理上产,煤层气公司严格落实“一井一制”精细排采制度,制定完善排采管理制度,认真分析总结排采规律,密切关注、动态调整排采参数,不断提升排采水平和产气效果。截至8月22日,6口试验井累计产气超过212万立方米,单井最高累计产气50.4万立方米。不仅如此,潘三矿和朱集东矿等的8口“U”型地面瓦斯治理井已有3口正在如火如荼地施工中。


    “当前,煤层气公司在瓦斯地面治理技术攻关上取得了一定成果,下一步,我们将认真总结6口试验井和12口治理井的工程管理经验,坚持自主创新、引进吸收相结合,加快形成符合淮南赋存条件的技术标准体系,为淮南矿区实现瓦斯治理模式新突破、深部资源开采新革命,助力碳达峰、碳中和目标贡献力量。”煤层气公司有关负责人表示。(孙飞)

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