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淮南矿区首例远距离超前探放老空水获成功
  • 时间:2021-11-23
  • 编辑:田庆伟
  • 近日,煤业公司勘探分公司井下特钻工区在顾桥矿1214(3)运顺底板巷施工的1#探放水定向长钻孔首战告捷,实现了淮南矿区探放水定向长钻孔施工零的突破,避免了采空区水害防治“贴身战、拼刺刀”的现象。


    为了消除上阶段1213(3)老空积水对1214(3)轨顺掘进及后期工作面回采的水害隐患,该分公司井下特钻工区在顾桥矿1214(3)运顺底板巷施工定向长钻孔对1213(3)采空区老空水进行疏放。该分公司井下特钻工区区长周伟东介绍:“我们首次使用定向钻施工老空区探放水定向钻孔,比以前煤巷施工普通钻孔安全高效,为矿井煤巷掘进争取了时间,也避免了透水事故的发生,有效提高了采空区水害防治的效率、质量和精准度。”


    为确保该工程的顺利实施,该分公司井下特钻工区成立了探放水定向长钻孔技术攻关小组,建立工程统筹协调和定期钻孔分析机制,严格过程管控,积极攻坚克难,在顾桥矿的帮助下,历时10天,圆满完成钻孔施工,实现了淮南矿区探放水定向长钻孔施工的零突破。


    当前,利用普通钻机施工井下探放水钻孔,因施工效率低、探测距离短等短板,不能适应矿井高效发展的要求。对此,该分公司结合矿井煤层赋存条件及定向钻机应用情况,积极尝试应用定向钻机施工长距离探放水钻孔,现取得了初步成功,提升了采空区水害防治效果,降低了防治成本,提高了安全系数。


    该分公司要求施工人员要规范使用“双防”装置,优化施工工艺和流程,保证防喷抽采系统和装置正常,加强安全巡查,防止采空区透通时溢出有害气体。该分公司井下特钻工区副区长张占波介绍:“在安全管控上,我们提前从水、瓦斯、堵孔等方面,进一步加强过程管控,消除潜在安全风险。例如:为了预防突水、压力水冲击伤人,我们采取‘严格按设计施工、关键环节管理人员跟班和规范管盘使用、封孔注浆、耐压试验’等措施,确保了探放水施工安全。”


    为了进一步加强现场管控,该分公司每天安排工区领导班子成员现场跟班,在重要施工节点或关键环节,要求公司分管领导现场跟班,做好现场安全管控、生产组织、工作协调和技术指导等,确保工程顺利推进。


    对比普通钻机施工的探放水钻孔,定向长钻孔提高了施工精度和探测距离,不仅实现了精准定位、轨迹可控,也能有效排查隐伏的构造,提升了矿井的安全系数。同时,减少钻孔施工次数,钻机不用再频繁“搬家”,为安全管理提供了保障。


    “这次技术突破,与以往相比有许多不同,首先是安全上,以前施工普通钻孔,只能在距离采空区30米以外进行探放水,现可距离采空区300米以外进行探放水,安全距离扩大了10倍,进一步确保了探放水安全。而在效率效益上,则实现了探放水过程中掘进工作面不停头,可以连续作业,至少节省时间15天以上,大大提高了生产效率。在质量上,钻孔轨迹误差控制在1米以内,实现了精准探放水。”周伟东介绍。


    该分公司施工的1#钻孔设计孔深330米,在施工至321米出水,326米出水量最大,330米出水量保持20立方米/小时,最终钻孔轨迹落点误差较好地控制在1米以内,全部符合设计要求。周伟东说:“我们施工结束后,每班安排2人,现场跟踪观测水压流量,加强放水过程监管,确保放水安全。”


    此次突破,不仅为采空区探放水定向钻进积累了宝贵的经验,也为矿井采空区水害高效防治提供了可靠的技术和装备支持,对保障矿井安全高效开采起到了积极推动作用。


    近年来,随着勘探分公司定向钻进技术工艺的日渐成熟,在钻进深度、下管深度、应用范围等方面不断有新的突破,不仅为淮南矿区定向钻进提供了可复制借鉴的经验,更为矿井安全高效开采提供了有力支撑。(杨军)

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